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真空除氧器出現(xiàn)遙遙臨界機(jī)組跳閘現(xiàn)象過程分析

發(fā)布時間:2024-10-15 01:04:01瀏覽數(shù):

真空除氧器出現(xiàn)遙遙臨界機(jī)組跳閘現(xiàn)象過程分析

對某電廠660MW遙遙遙遙臨界機(jī)組由于真空除氧器上水主調(diào)整門定位器故障造成的機(jī)組停運(yùn)事故,對停機(jī)原因及事故處理過程進(jìn)行了分析,總結(jié)了類似事故的處理方法及整改措施,避遙遙非停事故的發(fā)生,遙遙機(jī)組長周期安全運(yùn)行。

1真空除氧器系統(tǒng)設(shè)備概述

該廠為高參數(shù)的遙遙遙遙臨界發(fā)電機(jī)組,鍋爐給水系統(tǒng)采用2臺60%BMCR容量的汽泵和一臺30%BMCR容量的啟動電動給水泵。小汽輪機(jī)工作汽源為四段抽汽和輔助蒸汽,高壓汽源為再熱冷段。四段抽汽與輔助蒸汽手動切換,低壓汽源和高壓汽源應(yīng)由MEH控制切換。

真空除氧器上水由主路、輔路和旁路構(gòu)成,主、輔路均采用電動門、調(diào)整門控制,旁路采用電動門。主路設(shè)計(jì)調(diào)整容量為遙遙,輔路為30%,旁路為遙遙。輔路只在啟停機(jī)低負(fù)荷下參與調(diào)整,機(jī)組在正常運(yùn)行時由主路進(jìn)行真空除氧器水位調(diào)整,副路不參與調(diào)整。在滿負(fù)荷情況下,真空除氧器上水主調(diào)節(jié)閥開度約在62%70%之間。

2真空除氧器事件經(jīng)過

機(jī)組負(fù)荷465MW,穩(wěn)定運(yùn)行。凝結(jié)水走主路,真空除氧器上水主調(diào)門投自動,水位設(shè)定值2100mm,開度53%,真空除氧器水位2080mm;由四抽帶A、B汽泵運(yùn)行;由于MEH汽源切換功能不完善,兩汽泵高壓進(jìn)汽電動門關(guān)閉,高壓汽源未投入。102522,負(fù)荷470MW,真空除氧器上水主調(diào)門指令53%,而反饋由53%開始逐漸變大,A凝結(jié)水泵電流伴隨凝結(jié)水流量及真空除氧器水位開始緩慢上漲。102740,真空除氧器上水主調(diào)門開度指令逐漸減小至0,但開度反饋達(dá)到72%不動;28/34/1,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵電流異常,根據(jù)真空除氧器上水主調(diào)門指令與反饋的偏差,立即解除自動,手動關(guān)小真空除氧器上水主調(diào)門但未遙遙。28/4511,水位高一值報(bào)警后,真空除氧器水位快速上漲至高Ⅱ值2400mm,真空除氧器溢流閥及事故放水閥開信號同時發(fā)出,32/22/真空除氧器事故放水門全開到位,實(shí)際溢流閥未開啟遙遙。103030,由于真空除氧器水位持續(xù)上升至2450mm,監(jiān)盤人員采取將凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)整門解自動后開至18%對凝結(jié)水分流,將真空除氧器上水主調(diào)門前電動門手動關(guān)回至67%,水位仍持續(xù)上升。31/48//真空除氧器水位2600mm,水位高Ⅲ值保護(hù)動作,四段抽電動門、逆止門聯(lián)鎖關(guān)閉,但真空除氧器水位不下降,打開真空除氧器溢流閥操作端,發(fā)現(xiàn)溢流閥“關(guān)”反饋一直沒有脫開,判斷溢流閥未打開,立即手動開啟溢流旁路門,水位呈下降趨勢。103246,由于四抽關(guān)閉,小機(jī)出力大幅下降。33/00//,A、B汽泵入口流量先后低至180T/h,省煤器人口流量低報(bào)警;103334鍋爐MFT保護(hù)動作,機(jī)組解列。檢查發(fā)現(xiàn)真空除氧器上水主調(diào)門定位器故障。后對真空除氧器主調(diào)門定位器更換,開關(guān)試驗(yàn)正常,機(jī)組重新并網(wǎng)。

3真空除氧器原因分析

縱觀整個過程,此次事故是一起由于真空除氧器上水調(diào)門定位器故障、調(diào)門誤開誘發(fā)的,在真空除氧器溢流閥卡澀、真空除氧器水位保護(hù)設(shè)定不合理,運(yùn)行人員未能及時抑制真空除氧器水位上漲等綜合因素的作用下,省煤器流量低低引發(fā)的鍋爐滅火跳機(jī)事故。

分析整個過程,凝結(jié)水流量由1060T/h非正常上升至1660T/h,從10;25異常發(fā)生到1032四段抽汽電動門關(guān)閉的七分鐘為此次事故處理的遙遙金時間。在這段時間內(nèi),能否及時將真空除氧器水位控制在正常范圍內(nèi)是事故處理成敗的關(guān)鍵。在此次事故處理中運(yùn)行人員先后采用了如下措施控制真空除氧器水位

3.1手動關(guān)真空除氧器上水主調(diào)門。解列水位自動,進(jìn)行手動控制為此次事故選也是簡單、遙遙的處理方法,但在該案例中由于調(diào)門定位器故障,雖有指令但調(diào)門未能動作,所以此步處理未能奏效。

3.2就地關(guān)小真空除氧器上水主調(diào)門前電動門。由于真空除氧器上水主調(diào)門前電動門沒有“中停”操作端,派人就地關(guān)小真空除氧器上水調(diào)門前電動門,一時間下達(dá)該操作指令是遙遙正確的,這是遙遙此次突發(fā)事件的遙遙的也是遙遙的途徑。但是由于該電動門與主控室不在同一層操作平臺,人員到位需要一定的時間,實(shí)際過程中人員兩分鐘后才到位,并且由于經(jīng)驗(yàn)欠缺,人員聯(lián)系不緊密,67%的實(shí)際開度并未遙遙截流。

3.3開啟凝結(jié)水泵再循環(huán),分流凝結(jié)水流量。在實(shí)際遙遙上能夠

遙遙降低真空除氧器上水流量100T/h左右,緩解了真空除氧器水位上升的速度。但是采用該手段凝結(jié)水泵流量瞬間達(dá)到了設(shè)計(jì)大流量1800T/h以上,且凝泵已遙遙電流,之后又關(guān)小了再循環(huán)至45%。

3.4該廠真空除氧器水位保護(hù)設(shè)定值如下表

名稱

單位

數(shù)值

備注

ⅢI值水位

M真

2600

關(guān)閉四抽電動門、逆止門

Ⅱ值水位

M

2400

聯(lián)開溢流、放水門

I值水位

肌我

2300

高報(bào)警

正常水位

此疏

2100

聯(lián)關(guān)溢流、放水門

1值水位

肌瓶

1950

低報(bào)警

Ⅱ值水位

熟乳

600

停止給水泵

高一值不聯(lián)開溢流設(shè)計(jì)不合理。根據(jù)設(shè)計(jì),真空除氧器溢流管路為30%容量設(shè)計(jì),能放水750T/h左右,正常放水足以平衡由于真空除氧器上水調(diào)門誤開所突增的600T/h的流量。但該調(diào)門因內(nèi)露,手動搖的太緊,致使緊急情況下開啟時,因過力矩而拒動,導(dǎo)致真空除氧器失去自動放水功能,使得控制真空除氧器水位的直接遙遙的手段未能奏效。

3.5采取諸多措施未能遙遙抑制真空除氧器水位上升后,在遠(yuǎn)方關(guān)閉真空除氧器上水調(diào)門后電動門。70s后,該電動門截流遙遙開始體現(xiàn),真空除氧器入口凝結(jié)水量開始遙遙下降,為了延緩真空除氧器水位下降速率,運(yùn)行人員在關(guān)閉真空除氧器上水主路后不久開啟真空除氧器上水旁路,但由于此時四抽電動門及逆止門已經(jīng)關(guān)閉,未能及時挽回鍋爐滅火的結(jié)局。

4真空除氧器整改措施

事故后我們進(jìn)行了認(rèn)真分析,提出了如下整改措施

4.1優(yōu)化了真空除氧器水位達(dá)高Ⅲ值2600mm,聯(lián)鎖關(guān)四段抽電動門、逆止門的邏輯,改為聯(lián)鎖關(guān)閉四抽至真空除氧器加熱供汽電動門,消除因真空除氧器水位高Ⅲ值,小機(jī)失去汽源的弊端;

4.2對真空除氧器事故放水閥與溢流調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖開啟功能采用同一水位定值邏輯進(jìn)行修改,高I值2300mm聯(lián)鎖開溢流調(diào)節(jié)閥及其旁路閥,高Ⅱ值2400mm聯(lián)鎖開事故放水閥。

4.3對真空除氧器上水主調(diào)整門前、后電動隔遙遙門操作端增加中停功能,事故工況達(dá)到節(jié)流的作用;

4.4限期對其他各機(jī)組主要調(diào)整門進(jìn)行遙遙遙遙的檢查治理,及早消除設(shè)備隱患;

4.5對閥門內(nèi)露情況進(jìn)行遙遙檢查和梳理,要根據(jù)檢查情況制定閥門內(nèi)露項(xiàng)治理方案及計(jì)劃,并責(zé)任到人,要按照治理計(jì)劃逐步實(shí)施隱患整改,遙遙閥門運(yùn)行的遙遙遙遙,杜遙遙因閥門缺陷而造成的各類不安全事件的發(fā)生;

4.6生產(chǎn)部門要針對現(xiàn)場主要設(shè)備缺陷可能引起的異常事件,理清處理思路,抓住處理要點(diǎn),制定技術(shù)防范措施,積遙遙做好事故預(yù)想并加強(qiáng)演練培訓(xùn),遙遙提高運(yùn)行人員應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

通過對真空除氧器水位調(diào)整的各種手段進(jìn)行分析比較,可以看出在類似事故處理過程中應(yīng)保持機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定,防止操作人員顧此失彼,宜采用手動調(diào)整真空除氧器水位的方法。在真空除氧器水位主調(diào)整門高位卡澀的情況下,先開啟凝結(jié)水泵再循環(huán)調(diào)整門,減緩真空除氧器水位上升速度,同時監(jiān)視好凝結(jié)水泵電流。其次果斷關(guān)閉主調(diào)閥前或后電動門,投入副調(diào)閥自動,副調(diào)閥全開的流量是600T/H,之后并迅速派人去就地根據(jù)事前真空除氧器流量,調(diào)整真空除氧器上水主調(diào)門前或后電動門開度維持真空除氧器水位。上水電動門關(guān)閉的過程是流量逐漸減小的過程,而不是立即斷水的過程,再加副調(diào)閥投入自動,會根據(jù)真空除氧器水位,自動進(jìn)行調(diào)整。

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