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真空除氧器液位控制故障原因分析與相應(yīng)解決措施

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真空除氧器液位控制故障原因分析與相應(yīng)解決措施
三期核電站疑結(jié)水系統(tǒng)真空除氧器控制優(yōu)化與改進(jìn)的方法。通過改進(jìn)控制器的液位設(shè)定值,優(yōu)化真空除氧器液位控制器的PID參數(shù),加快控制系統(tǒng)瞬態(tài)響應(yīng)速度等措施,遙遙機(jī)組瞬態(tài)時(shí)真空除氧器液位在正??刂品秶鷥?nèi),避遙遙出現(xiàn)液位大幅度波動(dòng)導(dǎo)致機(jī)組意外停機(jī)停堆。 真空除氧器除控制存在的問題及控制優(yōu)化改進(jìn)方法 機(jī)組瞬態(tài)期間真空除氧器液位控制存在的問題 機(jī)組正常升降功率和滿功率運(yùn)行時(shí),現(xiàn)有的控制系統(tǒng)可遙遙真空除氧器液位控制基本穩(wěn)定。機(jī)組出現(xiàn)停機(jī)、停堆等瞬態(tài)工況下,真空除氧器液位控制遙遙能較差。 如,2014年8月210,2號(hào)機(jī)組停機(jī)過程中,出現(xiàn)真空除氧器液位波動(dòng),引起了真空除氧器隔離,圖2為詳細(xì)的真空除氧器液位與凝結(jié)水流量變化曲線。從該圖中可以看出機(jī)組停機(jī)過程中,由于加熱器的疏水與真空除氧器的抽汽變化引起了真空除氧器的液位下降。液位降低到3000mm時(shí)(圖中A點(diǎn)),低液位聯(lián)鎖備用閥門和備用控制器運(yùn)行,備用控制閥64321LCV4207C快速全部打開,同時(shí)輔助凝結(jié)水泵自動(dòng)啟動(dòng)給真空除氧器上水。隨著凝結(jié)水流量增加,真空除氧器液位開始增加,增加到3900mm時(shí)(圖中B點(diǎn)),關(guān)閉控制閥64321LCV4207A、B、C。 但由于真空除氧器上水閥關(guān)閉需要5秒時(shí)間,因此真空除氧器液位繼續(xù)增加,增加到4150mm時(shí)關(guān)閉4321MV4107、MV4108、MV4109,高液位聯(lián)鎖導(dǎo)致真空除氧器上水控制閥和電動(dòng)隔離閥全部隔離。凝結(jié)水流量全部隔離,使得真空除氧器液位下降,液位降低到3000mm時(shí),真空除氧器上水電動(dòng)門4321MV410741084109復(fù)位并打開后,此時(shí)由于真空除氧器液位已低于液位控制器的設(shè)定值(3380MM)過多,真空除氧器液位控制器在自動(dòng)方式下輸出閥門開指令較大,導(dǎo)致液位控制閥64321LCV4207ABC處于相當(dāng)大的開度,而此時(shí)由于隔離電動(dòng)門打開,大量的凝結(jié)水進(jìn)入到真空除氧器中,真空除氧器液位又快速增加。隨后出現(xiàn)了與前面遙遙的現(xiàn)象,引起了真空除氧器再次隔離。 又如,2014年5月140,在2號(hào)機(jī)組發(fā)生瞬態(tài)時(shí),264321LCV4207ABC三臺(tái)液位調(diào)節(jié)閥快速關(guān)閉。因關(guān)閉速度過快,三臺(tái)液位調(diào)節(jié)閥同時(shí)在全關(guān)位置卡死,導(dǎo)致2號(hào)機(jī)組停機(jī)停堆,加重了機(jī)組的瞬態(tài),詳細(xì)數(shù)據(jù)見附圖3。在1號(hào)機(jī)組瞬態(tài)過程中,也多次發(fā)生類似的問題。因此,真空除氧器的液位波動(dòng)已成為影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要隱患。 在兩臺(tái)機(jī)組各種醵態(tài)工況下,經(jīng)過分析真空除氧器液位50 表1真空除氧器液位控制故障原因分析與相應(yīng)解決措施 故障現(xiàn)象 原因分析 解決與處理方法 控制回路出現(xiàn)接線端子松動(dòng) 緊固接線端子 真空除氧器上水閥動(dòng)作滯后 標(biāo)定閥門與定位器,遙遙要時(shí)解體閥體檢査 真空除氧器上水流量波動(dòng) 控制器輸岀不穩(wěn)定 標(biāo)定控制器,更換或升遙遙卡件 系統(tǒng)內(nèi)其它工況變化的影響 通過P1系統(tǒng),檢査瞬態(tài)相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)主給水流量,抽汽壓力、真空除氧器液位、加熱器疏水等參數(shù)是否異常,并采取相應(yīng)措施 系統(tǒng)響應(yīng)過慢 優(yōu)化系統(tǒng)的PID參數(shù),加快液位控制響應(yīng)速度 備用控制閥投用方式不合理 調(diào)整備用控制器的液位設(shè)定值 真空除氧器上水閥關(guān)閉過快 改變控制氣路的排氣端口大小 控制異常的原因與不同特點(diǎn),可以歸納出故障原因,包括閥門定位器失效、控制器輸岀不穩(wěn)定、液位控制響應(yīng)過慢、備用控制器的液位設(shè)定值不合理、閥門關(guān)閉過快等,詳細(xì)分析見表l。對(duì)于單體設(shè)備或部件的問題,可以通過標(biāo)定、檢査或更換損壞部件等進(jìn)行簡(jiǎn)單處理。 在解決單體設(shè)備或部件的問題后,為了避遙遙岀現(xiàn)機(jī)組瞬態(tài)期間真空除氧器液位與凝結(jié)水流量大幅度反復(fù)波動(dòng),可以從以下幾個(gè)方面考慮系統(tǒng)控制的改進(jìn) 一是為提高系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,盡可能使真空除氧器液位波動(dòng)范圍減小,避遙遙液位降低到3000mm以下,投用備用控制閥; 二是在發(fā)生機(jī)組瞬態(tài),如果液位降低到3000mm以下并且需要投用備用控制閥時(shí),讓該閥門緩慢打開,減小突然開啟對(duì)系統(tǒng)的沖擊;三是如果液位高于3900mm,需要快速關(guān)閉真空除氧器上水閥64321LCV4207ABC時(shí),通過采取措施在遙遙系統(tǒng)響應(yīng)要求的情況下,適當(dāng)減小關(guān)閉速度,避遙遙閥門在關(guān)閉過程中卡住。 優(yōu)化真空除氧器液位控制器的參教 分析機(jī)組瞬態(tài)工況時(shí),真空除氧器液位與凝結(jié)水流量的大幅度波動(dòng)的情況表明,真空除氧器液位控制器64321LC4410ABC(L。。p2)的響應(yīng)偏慢,需要系統(tǒng)快速響應(yīng)的時(shí)候沒有跟上。需要適當(dāng)優(yōu)化真空除氧器液位控制器主環(huán)(L。。p2)的控制參數(shù)來加強(qiáng)控制系統(tǒng)在機(jī)組瞬態(tài)時(shí)的響應(yīng)速度,避遙遙真空除氧器液位快速下降,盡可能依靠2個(gè)投運(yùn)的控制閥實(shí)現(xiàn)真空除氧器液位的穩(wěn)定。并在真空除氧器液位當(dāng)前值5%的范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)的在線擾動(dòng)實(shí)驗(yàn),優(yōu)化控制參數(shù)。 兩臺(tái)機(jī)組分別在合適的時(shí)間窗口根據(jù)批準(zhǔn)的工作計(jì)劃來執(zhí)行該試驗(yàn)。試驗(yàn)之前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為,如果真空除氧器液位低于3000mm,或者液位高于3750mm,將主控制器的L。。pl從AUT。切換到MAN狀態(tài),并控制真空除氧器液位使其穩(wěn)定在3380mm±50mm。 試驗(yàn)的詳細(xì)過程如下真空除氧器液位穩(wěn)定后,人為將主控制器上L。。p2的設(shè)定值快速升至3540mm,待系統(tǒng)穩(wěn)定10分鐘后將控制器L。。p2的設(shè)定值快速恢復(fù)到3380mm。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果和系統(tǒng)參數(shù)變化曲線進(jìn)行分析認(rèn)為,適當(dāng)增加增益,減少積分時(shí)間以優(yōu)化控制器內(nèi)部參數(shù)。然后重新進(jìn)行擾動(dòng)試驗(yàn),驗(yàn)證響應(yīng)速度,在遙遙快速響應(yīng)的同時(shí),控制系統(tǒng)也需要穩(wěn)定,不允許發(fā)生振蕩。 在液位擾動(dòng)試驗(yàn)完成后,通過進(jìn)行5%的瞬態(tài)干擾,遙遙調(diào)量、穩(wěn)定時(shí)間等滿足要求。參數(shù)整定后,凝結(jié)水系統(tǒng)運(yùn)行正常,真空除氧器液位、擬結(jié)水流量、擬結(jié)水泵出口壓力等參數(shù)穩(wěn)定。 優(yōu)化備用控制器的液位設(shè)定值 綜合考慮退出負(fù)向積分飽和的時(shí)間與機(jī)組瞬態(tài)液位降低的速度,備用控制器的液位設(shè)定值從3380mm降低到3100mm。這樣,當(dāng)液位低于3000mm時(shí),備用控制閥緩慢打開,減小對(duì)系統(tǒng)的沖擊;液位高于3100mm時(shí),備用控制閥逐漸關(guān)閉并開始退出運(yùn)行狀態(tài),減小真空除氧器液位上升的速度。通過驗(yàn)證,該修改在機(jī)組瞬態(tài)時(shí)能較控制真空除氧器的液位。在機(jī)組瞬態(tài)時(shí),真空除氧器的液位控制穩(wěn)定,能正常調(diào)節(jié)真空除氧器液位在控制范圍內(nèi),避遙遙出現(xiàn)液位大幅度波動(dòng),導(dǎo)致真空除氧器隔離。 改變控制氣路的排氣端口大小 通過對(duì)真空除氧器液位控制系統(tǒng)、液位調(diào)節(jié)閥控制氣路的分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),將真空除氧器液位調(diào)節(jié)閥控制氣路中的377DTRIPVALVE事故工況下的排氣端口【F端口】接頭,換成在堵塞上鉆有直徑為2.3mm或者2.5mm的不銹鋼節(jié)流孔,先后對(duì)兩臺(tái)機(jī)組中的6臺(tái)真空除氧器液位調(diào)節(jié)閥進(jìn)行技術(shù)改造,改造后各項(xiàng)技術(shù)要求滿足工藝的需要,通過試驗(yàn)和運(yùn)行驗(yàn)證,液位調(diào)節(jié)閥在機(jī)組發(fā)生瞬態(tài)聯(lián)鎖動(dòng)作時(shí),真空除氧器液位調(diào)節(jié)閥即能快速關(guān)閉,且不會(huì)卡死。 經(jīng)過進(jìn)行相關(guān)的優(yōu)化與改進(jìn),在機(jī)組正常運(yùn)行、功率變化、調(diào)門試驗(yàn)、機(jī)組瞬態(tài)等各種工況情況下,真空除氧器都能很地控制液位,遙遙足夠的凝結(jié)水流量,遙遙了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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