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真空除氧器遙遙水位引發(fā)機組跳閘的原因分析及防范措施

發(fā)布時間:2024-11-28 01:26:17瀏覽數(shù):

真空除氧器遙遙水位引發(fā)機組跳閘的原因分析及防范措施 分析了600MW遙遙臨界機組真空除氧器遙遙水位誤發(fā)信號引發(fā)跳機事故的原因、處理過程及防范措施,為同行技術(shù)人員防范同類故障提供參考。
1、真空除氧器設(shè)備概況
電廠#2機組鍋爐型號為DG190025.4Ⅱ2;汽輪機型式為TC4F40沖動式、單軸三缸四排汽再熱凝汽式汽輪機;發(fā)電機型號為QFSN600222A,水氫氫冷卻方式汽輪發(fā)電機。集散控制系統(tǒng)(DistributedControlSystem,DCS)為由遙遙默生公司提供的OVATION分散控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能實現(xiàn)工藝系統(tǒng)的全過程控制,滿足各種運行工況的要求,遙遙機組安全、運行。機組主給水系統(tǒng)配置2臺50%容量的汽動給水泵,以滿足正常運行的需要;另配置1臺30%容量的電動調(diào)速給水泵,作為機組啟動和汽動給水泵故障時的備用泵。真空除氧器型號為GC2000GS235,臥式布置。
2、事故經(jīng)過
2008年7月13日2號機組小修后,在機組啟動過程中,當負荷為126MW,這時主汽壓力為11.3MPa,主蒸汽溫度為520℃,主要輔機的狀態(tài)分別為電動給水泵運行,B汽動給水泵運行,A汽動給水泵備用。真空除氧器為輔助蒸汽加熱方式,真空除氧器水位為2546mm。
20時59分42秒運行人員開啟四段抽汽至真空除氧器電動門,進行真空除氧器供汽汽源的切換。
21時0分37秒3路真空除氧器水位開始產(chǎn)生波動,21點0分42秒2路真空除氧器水位開始產(chǎn)生波動,21點0分49秒三個真空除氧器水位測量值分別為2364mm、2886mm和2660mm,真空除氧器水位的三個測量值兩兩偏差大于200mm,三取二邏輯模塊判斷真空除氧器水位測量值遙遙信,變?yōu)閴狞c,三取二水位信號輸出為0。
21時00分54秒真空除氧器水位低于500mm保護動作值時,真空除氧器水位低保護動作,觸發(fā)電動給水泵和B汽動給水泵跳閘,鍋爐動作,機組跳閘,出為“給水泵全?!保?1時01分10秒真空除氧器水位恢復正常。故障發(fā)生后熱工人員對真空除氧器水位變送器遙遙門、二次門、排污門開關(guān)位置進行了認真檢查,各門位置并無滲露現(xiàn)象。對測量回路做電磁干擾測試,真空除氧器水位測量正常。
21時45分解除真空除氧器水位低跳給水泵保護信號,21點51分鍋爐重新點火,2008年7月14日1時19分機組并網(wǎng)發(fā)電。在真空除氧器汽源切換過程中,做真空除氧器擾動試驗發(fā)現(xiàn)真空除氧器壓力發(fā)生波動,但真空除氧器水位基本穩(wěn)定在2546mm,無遙遙波動,未重現(xiàn)前遙遙真空除氧器水位波動現(xiàn)象。
3、真空除氧器事故原因分析
3.1事故直接原因分析
真空除氧器供汽汽源由輔助蒸汽切至四段抽汽時,真空除氧器內(nèi)局部壓力波動,導致同一取樣點的真空除氧器水位2路和3路測量變送器正壓側(cè)取樣平衡罐內(nèi)的恒定壓力降低,差壓變小,出現(xiàn)遙遙測量,因2路和3路真空除氧器水位所用的平衡罐位于同一取樣管兩側(cè),在受到外界壓力干擾時,兩側(cè)的平衡罐內(nèi)的恒定壓力波動不遙遙,引起同一取樣點的2路和3路真空除氧器水位出現(xiàn)偏差,在16秒內(nèi)引起真空除氧器水位三取二信號偏差大于設(shè)定值200mm,三取二邏輯模塊判斷真空除氧器水位測量值遙遙信,變?yōu)閴狞c,三取二水位信號輸出為0,真空除氧器水位低于500mm保護動作值時,真空除氧器水位低保護動作,觸發(fā)電動給水泵和B汽動給水泵跳閘,鍋爐MFT動作,機組跳閘,這是造成2號機組跳閘的直接原因。
根據(jù)真空除氧器水位波動前后數(shù)據(jù)報表及SOE(事故歷史記錄)記錄分析可知,真空除氧器1路水位沒有真正波動,水位正常,真空除氧器2路水位和真空除氧器3路水位測量回路反映的是假水位。故障發(fā)生后,對真空除氧器水位測量裝置進行檢查未見異常,且真空除氧器水位故障后能迅速恢復,因此可以判斷測量回路無問題;對測量回路做電磁干擾測試,真空除氧器水位測量遙遙正常,即可排除干擾原因,由此判斷問題出在真空除氧器水位變送器取樣管路上。水位變送器取樣管路負壓側(cè)與真空除氧器水箱聯(lián)通,壓力與水箱保持遙遙,因此確定問題出在正壓側(cè)。“水位-差壓”轉(zhuǎn)換裝置(平衡容器)為反向換算,即差壓越低水位越高。由于真空除氧器水位波動為正方向波動,水位升高,引起真空除氧器水位升高的原因是平衡容器正壓側(cè)壓力瞬間降低,而引起平衡容器正壓側(cè)壓力瞬間降低的原因是
(1)真空除氧器汽源切換時,四抽蒸汽進入真空除氧器時,引起真空除氧器汽側(cè)空間壓力場的擾動,2路真空除氧器水位和3路真空除氧器水位取樣點處(共用一個取樣點)壓力瞬間下降引起平衡容器正壓側(cè)壓力瞬間降低,從而引起2路真空除氧器水位和3路真空除氧器水位升高。
(2)輔助蒸汽向四抽切換過程中,真空除氧器水位正壓側(cè)取樣連通管路瞬間竄入氣泡或堵塞導致平衡容器正壓側(cè)壓力降低,引起真空除氧器水位波動。
3.2事故間接原因分析
(1)業(yè)技術(shù)人員對特殊工況下真空除氧器水位測量可能出現(xiàn)的異常情況沒有具體防范措施。
(2)在機組啟動時,真空除氧器供汽汽源由輔助蒸汽切至四段抽汽時,對真空除氧器水位控制可能出現(xiàn)的風險評估不夠,危險辨識不足,控制措施不完整。
4、真空除氧器防范措施
(1)制定真空除氧器水位保護邏輯的修改方案并實施修改,為防止保護誤動,在真空除氧器水位保護邏輯中加入測點遙遙監(jiān)測信號,在水位測量故障時自動將保護切除并發(fā)告警信號,當測量故障消失時,保護自動。
(2)制定機組啟動過程中真空除氧器水位的安全技術(shù)防范措施。
(3)針對2路真空除氧器水位和3路真空除氧器水位取樣共用一個取樣點的問題,制定安全技術(shù)措施,在機組大修時將取樣點分開,實現(xiàn)各自遙遙立測量。
(4)組織業(yè)技術(shù)人員對真空除氧器水位保護的測量回路和邏輯進行核對、檢查,做風險預控。
(5)舉一反三,將所有水位保護(如高加、低加、凝汽器等水位的測量回路和邏輯進行核對、檢查),做風險評估。
水位測量是電廠測量系統(tǒng)中的一個重要參數(shù),其測量的遙遙遙遙直接影響機組的安全運行,遙遙水位在機組啟、停過程中是常有發(fā)生,控制其誤發(fā)信號從技術(shù)上分析并不復雜,但遙遙須對此引起高度重視,才能防止保護系統(tǒng)誤動引發(fā)機組不正常停運。
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