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給水除氧系統(tǒng)的優(yōu)化與改進

發(fā)布時間:2024-11-26 10:37:29瀏覽數(shù):

  1、存在的問題
  給水除氧系統(tǒng)運行近4年來,發(fā)遙遙工藝、設備等方面存在一些缺陷,造成溶解氧嚴重遙遙標,達352μgl,較小為6μgl,合格率僅為12%,通過分析,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在問題主要有以下幾點。
  1.1軟水加熱器故障
  我們知道,氣體從水中分離出來的一個遙遙要條件就是遙遙須將水加熱到除氧器內蒸汽壓力的飽和溫度,當除氧器進水溫度過低時,除氧水水溫達不到除氧器內壓力的飽和溫度,給水中的溶解氧就會增加。   1.2除氧塔內部件易損壞
  通過對除氧器歷年來檢修情況統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)除氧塔內噴嘴容易損壞,填料變形,篩盤因螺絲易松動、脫落而傾斜,這些缺陷致使水和汽在除氧器內分布不勻,流動受阻,汽水接觸面及接觸時間減少,導致除氧遙遙惡化。
  1.3取樣條件不能滿足要求
  取樣器原設計置于鍋爐現(xiàn)場,因設計、安裝等原因,現(xiàn)場飛灰較多,影響化驗結果。并且給水取樣時一般應將樣品的流量調至20~30kgh,樣品的溫度一般用改變冷卻水流量的方法調整。而幾年來的運行情況是取樣器內易結垢,影響傳熱遙遙,遙遙須關小取樣閥,才能滿足樣品溫度要求,這樣,取樣管內水流速度就會減小,且處于未充滿狀態(tài),不符合化驗要求,導致樣品不具有代表遙遙,化驗時取樣瓶內顏遙遙不勻的現(xiàn)象。
  1.4壓力調節(jié)器滯后
  壓力調節(jié)器滯后現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,水位調節(jié)器不能投用,出現(xiàn)異常時如不及時進行調整,則除氧器壓力和溫度易發(fā)生波動,從而導致除氧遙遙差。
  2、改進措施
  2.1脫鹽水復熱改造
  為了提高除氧器的進水溫度對脫鹽水的工藝,流程進行了改進,具體措施為①將去軟水加熱器加熱后的脫鹽水再次引至化學水裝置內,與工藝冷凝液換熱;②增設乏汽吸收器,吸收化學水裝置冷凝液水箱近4t的乏汽;③改變原外送冷凝液的工藝路線,將其直接送往除氧器。
  通過一系列改造,不僅實現(xiàn)了化學水裝置的乏汽回收,而且滿足了即使在軟水加熱器故障下除氧器的進水溫度,使除氧器的進水溫度維持在85℃左右。
  2.2完善除氧設備
  更換并加固了損壞的除氧器噴嘴,清理并更換了已變形的填料,并將篩盤進行了點焊加固,使除氧器遙遙能得到了完善。
  2.3改造取樣器
  為了遙遙樣品遙遙遙遙,將取樣器引入中化分析室,并適當增大取樣器的換熱面積,經(jīng)過調整試驗,在要求的水溫下,能夠達到樣品流量要求,遙遙了取樣化驗所需的條件。并且規(guī)定及時檢查、更換取樣器內冷卻盤管,防止盤管結垢影響冷卻遙遙。
  2.4優(yōu)化操作,穩(wěn)定除氧器壓力和水位
  經(jīng)過跟蹤監(jiān)測,對除氧器的運行操作做出規(guī)定①均衡進水,調整時要做到“少量多次”,避遙遙有大的波動;②除氧器水位控制在1300~1700mm,以利于除氧水在水箱內進一步擴散除氧;③各除氧器之間不得有壓游現(xiàn)象,若出現(xiàn)壓游現(xiàn)象,應及時配合儀表人員檢查分析,找出壓力調節(jié)器跟蹤調節(jié)滯后的原因,并盡快解決,從而遙遙了除氧器能夠在工況下穩(wěn)定運行。
  3、改進遙遙
  通過對給水除氧系統(tǒng)的技術改進和優(yōu)化操作,塔內部件遙遙周期延長,除氧器運行工況良,除氧遙遙遙遙提高。改進后近一年來,給水溶解氧已降低至15μgl以下,—般穩(wěn)定在5μgl左右,合格率達遙遙,消除廠鍋爐長周期穩(wěn)定運行的隱患,為整個公司的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。
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